В химико-металлургическом цехе КГМК заработал участок обескремнивания
23 августа 2020, 08:42
В химико-металлургическом цехе реализован проект, позволяющий бороться с примесью оксида кремния (SiO2), которая существенно влияет на качество готовой продукции.
- В связи с изменением состава входящего сырья получаемый концентрат драгоценных металлов перестал соответствовать требованиям к готовой продукции, а именно снизилось содержание драгоценных металлов. Причина - большое количество оксида кремния, - пояснил начальник химико-металлургического цеха КГМК Андрей Кириллов.
Технологию обескремнивания, которая в прошлом применялась в Кольской ГМК, напомнила контрольный мастер контрольно-аналитического центра КГМК Ольга Большакова. Как наиболее простое и быстрое решение, решили ее восстановить и запустить в производстве. При этом закупка оборудования не понадобилась, использовали то, что находилось в резерве.
- В рабочий процесс мы ввели дополнительный этап: промпродукт - кек второй стадии - теперь загружаем в аппарат, где он распульповывается в воде и обрабатывается щелочью. В результате оксид кремния переходит в водорастворимую форму - концентрация кремния уменьшается, а драгоценных металлов - увеличивается, - пояснил Kn51 Андрей Кириллов.
От идеи до реализации прошла буквально пара месяцев.
- Коллектив ХМЦ дружно поработал. Управление главного механика помогло в поисках недостающего оборудования и организации монтажных работ. Деятельное участие приняли старший мастер ХМЦ Сергей Золин, и.о. главного технолога Алексей Матвеев. Они занимались организацией строительно-монтажных работ, налаживали взаимодействие служб, запускали участок в работу, - подчеркнул руководитель цеха.
Значительную помощь в реализации технологии и определении режимов процесса оказала научно-исследовательская часть аналитического центра, а именно главный специалист Константин Волчек.
С внедрением новых технологических решений производимый концентрат может быть отнесен к более высокому сорту товарной продукции.